相比于傳統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床,臺(tái)群走心機(jī)的加工效率和加工精度都高于數(shù)控車床,由于采用雙軸排布刀具,減少了加工循環(huán)時(shí)間,通過(guò)縮短排刀與對(duì)向刀具臺(tái)的刀具交換時(shí)間的方法,實(shí)現(xiàn)多重刀具臺(tái)重疊和螺紋切屑有效軸移動(dòng)重疊功能,螺紋切屑有效軸移動(dòng)重疊功能,二次加工時(shí)的直接主軸分度功能,實(shí)現(xiàn)空走時(shí)間的縮短。
通常情況下臺(tái)群走心機(jī)更加的合適用來(lái)加工長(zhǎng)棒料的批量加工,這就使得不能夠像傳統(tǒng)的走刀機(jī)一樣,能夠進(jìn)大直徑單件的加工操作,只合適32mm及以下的直徑加工,圓度的要求也比較的高,由于它需求經(jīng)過(guò)整個(gè)主軸及夾頭、導(dǎo)套等部位。
熟悉其加工環(huán)節(jié)的人都了解,對(duì)于設(shè)備的降溫冷卻是一件很頭疼的事,目前,很多企業(yè)多采用“大水漫灌”的方式給設(shè)備的刀頭以及被加工型材降溫,這樣的降溫方式在場(chǎng)面上看很有排場(chǎng),但實(shí)際上卻有點(diǎn)“外強(qiáng)中干”,不但不受車間操作工人的待見(jiàn),而且這樣的降溫冷卻方式其自身的成本也是非常高的。
在此背景下,小編為大家推薦一種全新的降溫冷卻方法,那就是對(duì)設(shè)備進(jìn)行微量潤(rùn)滑改造,以降低企業(yè)的降溫冷卻成本,此方法的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在:
1、采用油氣混合的氣體進(jìn)行降溫冷卻,擺脫了對(duì)于高壓電機(jī)的依賴,使用原本已經(jīng)具備的空壓機(jī)供氣即可,一年可有效節(jié)約21000多的電費(fèi)投入。
2、經(jīng)過(guò)微量潤(rùn)滑改造之后,車間內(nèi)的油污將變得更少,工人內(nèi)心不滿的情緒也將獲得有效的降低,進(jìn)而企業(yè)將變得更團(tuán)結(jié)。
3、相比過(guò)去的方式,微量潤(rùn)滑的方式則是在一秒內(nèi),以0.05毫升的使用量,把切削液以霧化的方式噴射到工件上,這樣一來(lái),可節(jié)省大量油品引進(jìn)費(fèi)用。